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2025-11-13 来源:瑞麟氢能 浏览数:96
在氯碱、制氢等以电解为核心工艺的企业中,电解槽既是“心脏”也是“能耗大户”。一旦密封失效、隔膜老化或极板腐蚀,不仅会引发
在氯碱、制氢等以电解为核心工艺的企业中,电解槽既是“心脏”也是“能耗大户”。一旦密封失效、隔膜老化或极板腐蚀,不仅会引发漏碱、爆炸等安全事故,还会导致气体纯度下降、电耗飙升、产能缩水。此时,一次系统、规范的大检修就成为恢复设备性能、延长服役周期、降低综合成本的最优解。现结合现场实践,对电解槽大修的全流程、技术要点及风险控制进行系统梳理,供参考。

一、大修触发条件——“该修就修”的底线思维
1. 密封绝缘垫、隔膜、框架或极板出现大量漏碱,且无法通过紧固、局部补焊解决;
2. 氢中氧、氧中氢持续超标,经清洗、调参仍高于工艺报警值;
3. 直流电耗较设计值升高≥5%,小室电压分布离散度>±3%,碱洗后无改善;
4. 极板镀镍层脱落面积>20%、隔膜石棉布破损穿透、框架电弧熔痕深度>1 mm;
5. 计划运行周期届满(一般34年),或累计运行时间≥30 000 h。
出现以上任一情形,即应启动大修评估,避免“小病拖成大病”。
二、大修前准备——“七分准备三分干”
1. 备件核查:按槽型一次性备足极板、隔膜框、密封垫、弹簧盘、绝缘套等关键件,留10%富余量;新极板须预检镀层厚度(≥8 μm)、活化层电阻(≤0.3 Ω·cm²)。
2. 工具清单:大扭矩液压扳手、尼龙吊带、铜锤、长柄草棕刷、不锈钢扁铲、绝缘电阻表、氦质谱检漏仪;起重器具(手拉葫芦、钢丝绳)须提前载荷试验1.25倍、签证合格。
3. 数据档案:打印近6个月“单小室电压曲线”“气体纯度日报”“槽温槽压趋势”,为拆槽后失效分析提供参照。
4. 现场隔离:运行槽与检修槽之间设硬质围栏,悬挂“正在检修 禁止合闸”警示牌;地面铺设防渗透布,防止碱液污染。
三、大修标准流程——“逆序拆解、有序回装”
1. 断电洗槽
1.1 确认整流机组闭锁、挂接地线;
1.2 负压抽碱→清水循环冲洗→pH试纸检测≤8;
1.3 氮气置换三段式:0.05 MPa充氮→放空→采样,O2≤0.5%为合格。
2. 拆解与标记
2.1 按“后装先拆”原则,对角松螺母,用铜锤轻击松动;
2.2 每拆一组极板/框架,立即用记号笔在隔膜框顶部编号(槽号-单元号-阴阳极),拍照记录镀层腐蚀、石棉黑点、沉积物分布;
2.3 可疑腐蚀产物取样封袋,送SEM/EDS分析,判断杂质源。
3. 清洗与检测
3.1 极板:阴极面用长柄草棕刷+3%稀碱刷洗,阳极面用软毛刷,严禁钢丝球;
3.2 隔膜框:2%硼酸溶液浸泡30 min→高压水枪(≤0.4 MPa)冲洗→烘干,透光检查无针孔;
3.3 弹簧盘:万能试验机压缩至工作高度,弹力衰减>10%即报废;
3.4 绝缘件:整体浸入硼酸溶液,绝缘电阻测试≥500 MΩ(500 V DC)。
4. 修复与更换
4.1 极板脱镍>20%或电弧熔痕>1 mm,采用“低温冷补镍+刷镀”工艺,补后镀层厚度≥原设计值;
4.2 框架密封线出现贯穿划痕,用TIG补焊→铣平→手工抛光Ra≤0.8 μm;
4.3 新石棉布隔膜需预收缩处理:80 ℃热水浸泡2 h,自然晾干后再装配,防止运行后收缩漏气。
5. 回装与紧固
5.1 地面铺设胶皮,极板竖向排列,每片间加5 mm软木垫防磕碰;
5.2 按“先中间、后两端”顺序穿杆,对角紧固;分三级扭矩:①手带紧→②50%额定扭矩→③100%额定扭矩,最终扭矩值喷绿漆防松标识;
5.3 回装过程连续测量槽体高度差,≤2 mm/m,超差用不锈钢薄垫片调平。
6. 气密与试车
6.1 0.15 MPa压缩空气保压30 min,压降≤2 kPa/h;
6.2 氮气置换后送电,初始电流≤30%额定值,每2 h升10%,24 h后满负荷;
6.3 连续取样:H2中O2≤0.3%,O2中H2≤0.8%,直流电耗≤设计值+2%,小室电压标准差≤±2%,即视为验收合格。
四、大修中的HSE与质控——“红线不能碰”
1. 人员防护:进入现场必须穿戴防碱服、护目镜、半面罩(A2型滤毒盒);冲洗水枪禁止对人,地面随时撒硼酸中和。
2. 防异物管理:工具系防坠绳,拆下螺栓即刻放入封口袋;夜间作业加设防雨棚,防止灰尘、雨水进入极板。
3. 禁油禁令:所有检修工具、吊带、手套入库前用酒精脱脂;发现油污立即更换,杜绝“油脂入槽”爆炸隐患。
4. 交叉作业审批:同一区域运行槽与检修槽间距<3 m时,运行侧加装临时彩钢板,检修侧设专人监护,禁止任何动火。
5. 质量追溯:建立“一单四签”制度——清洗记录、检测数据、修复报告、回装扭矩、试车曲线,全部扫码录入ERP,实现10年可追溯。
五、大修后的效益评估——“算清经济账”
以某氯碱企业一期8台复极槽为例,大修前后对比:
1. 直流电耗由2 180 kWh/t·NaOH降至2 090 kWh/t·NaOH,年节电约320万kWh,折合人民币224万元(按0.7元/kWh);
2. 隔膜寿命由3年延长至4.5年,折合减少换隔膜费用120万元;
3. 气体纯度提升后,下游PVC装置触媒寿命延长15%,年节约触媒成本60万元;
4. 大修总投入(含备件、人工、检测)约380万元,静态回收期仅8.5个月。
六、总结
电解槽大修并非简单的“拆—洗—装”,而是一项集失效分析、精细清洗、表面修复、系统密封、数据管理于一体的系统工程。只有把“准备精细化、流程标准化、质量数字化、安全红线化”四化理念贯穿始终,才能真正实现“修一次、稳三年、省百万”的目标。随着在线监测、AI诊断、冷喷涂修复等新技术不断成熟,未来的大修周期有望从“经验驱动”走向“数据驱动”。
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